Universidad Tecnológica de Querétaro
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… Universidad Tecnológica de Querétaro Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro, o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, [email protected], c=MX Fecha: 2013.05.06 15:19:49 -05'00' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA Y PROGRAMACIÓN DE UNA MÁQUINA DE SUBENSAMBLE DE ACTUADOR 2013 Empresa: TRW Frenos y mecanismos Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Presenta: JOSE YOCIMAR ORTIZ SÁNCHEZ Asesor de la UTEQ Ing. Julia Amalia Martínez Carrasco Asesor de la Empresa Ing. José Luis Edgardo Mota Morales Santiago de Querétaro, Qro., Abril 2013 RESUMEN La construcción y programación de la máquina de subensamble de actuador 2013, surge por la necesidad de satisfacer la demanda de 96,960 frenos por parte del cliente Volkswagen, para el mes de Mayo del 2013 y en los meses anteriores la empresa contaba con una capacidad de producción de 84,480 piezas por lo cual no se podía satisfacer la demanda del cliente y la empresa tenía que pagar gastos de fletes, debido a retardos en la producción, por lo anterior se decidió trabajar en el desarrollo de este proyecto llevándolo a cabo en la empresa TRW Frenos y Mecanismos. Se comenzó con la elaboración de los diagramas eléctricos, estos han servido para realizar las conexiones eléctricas de los elementos, dichos diagramas se realizaron en el software E-PLAN; posteriormente se efectuó una lista de todos los elementos eléctricos, herramientas y materiales necesarios para la construcción eléctrica, después se mandó solicitar el material con los proveedores que surten material eléctrico y electrónico a la empresa, la siguiente etapa en el desarrollo del proyecto fue comenzar con el ensamble de los elementos eléctricos y electrónicos, sobre el tablero de control asignado para la máquina de actuador, para eso se tuvo que realizar un layout de la distribución de los componentes y ya estando instalados los elementos se procedió a la conexión eléctrica, fue en esta etapa donde se invirtió la mayor parte del tiempo debido a que son muchos y muy variados los elementos electrónicos que controlan el funcionamiento de la máquina de actuador, para terminar con la construcción de la máquina se contrató un 2 programador externo, y fue esta la última actividad para que la máquina comenzara a producir piezas, ahora se encuentra en funcionamiento y ya hemos realizado un análisis de la capacidad de producción, y encontramos que la demanda se cubrirá al 100% ya que actualmente la empresa produce 101,640 piezas, teniendo cierta cantidad para guardar en stock a manera de prevención, como podría ser algún paro de línea de producción; es por ello que los resultados del proyecto han sido positivamente favorables. 3 ABSTRACT The construction and programming of machine actuator subassembly 2013, arises from the need to satisfy the demand of brakes from the customer Volkswagen, as demand is 96,960 pieces for the month of May but months before the company had a production capacity of 84,480 thus could not meet the demand of the customer and the company had to pay freight expenses due to delays in production. And that is why they decided to work on the development of this project taking him out in the company TRW Brakes and mechanisms, we first started with the development of electrical diagrams, these have served to make the electrical connections of the elements, such diagrams were made in the software E-PLAN, then made a list of all electrical items, tools and materials for the electrical construction, then send to demand control material providers that supply electrical and electronic equipment to the company, the following stage in the development of the project was started with the assembly of electrical and electronic equipment on the control panel assigned to the machine actuator, for that you had to make a layout of the distribution of components and elements already being installed proceeded to the electrical connection was at this stage where they spent most of the time because they are many and varied the electronics that control the operation of the machine actuator, to finish the construction of the machine was taken to program the machine to do so he had to hire an external programmer, and was this the last activity to start 4 producing machine parts, is now in operation and we have performed an analysis of the production capacity, and found that the demand will be covered at 100% since the company currently produces 101.640 pieces, taking a certain amount to keep in stock, and prevention in case something unexpected happens, as it could be some stop production line, which is why the results of the project have been favorables. 5 ÍNDICE PÁGINA Resumen 2 Abstract 4 Índice 6 I INTRODUCCIÓN 7 II ANTECEDENTES 11 III JUSTIFICACIÓN 12 IV OBJETIVOS 13 V ALCANCE 14 VI FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 15 VII PLAN DE ACTIVIDADES 27 VIII RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 29 IX DESARROLLO DEL PROYECTO 31 X RESULTADOS OBTENIDOS 45 XI ANÁLISIS DE RIESGOS 48 XII CONCLUSIONES 49 XIII RECOMENDACIONES 50 XIV REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 6 CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN. TRW es una empresa del sector automotriz, que nace en el año de 1958 con la fusión de productos Thompson y Ramo Wooldridge de ahí el nombre de la empresa cuyas iniciales son los apellidos de los fundadores (TRW); en 1968 inicia operaciones de venta de frenos automotrices en la Ciudad de México con el nombre de KelseyHayes, en 1984 se trasladó la planta a la Ciudad de Querétaro con el nombre de Frenos y Mecanismos. En el año 2000 se inauguraron las instalaciones en el Parque Industrial Querétaro donde se concentra la fabricación de válvulas, cilindro, booster, frenos de tambor y frenos de disco. Los principales clientes de la empresa son: General Motors, FORD, JEEP, HODA, ACURA, MAZDA, BMW, MERCEDEZ BENZ, CHRYSLER, 7 NISSAN, TOYOTA, como se puede apreciar en la imagen 1.1. Imagen 1.1 Principales clientes de TRW MISIÓN DE LA EMPRESA: Desarrollar, establecer y mejorar continuamente nuestros sistemas, procedimientos y procesos, excediendo las expectativas de los clientes, accionistas y empleados. VISIÓN: Alcanzar el pleno desarrollo organizacional y personal con sistemas, procedimientos y procesos. 8 POLITÍCA DE CALIDAD: Hazlo bien a la primera vez, hazlo bien siempre, mejóralo continuamente. UBICACIÓN: La Griega No. 101 Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro CP. 76220. Ver Imagen 1.2 Imagen 1.2 Ubicación de la empresa El proyecto se desarrolló en el área de IPB’S (Integrate Parking Brake), que por sus siglas en inglés significa freno integrado de estacionamiento, básicamente este dispositivo está integrado al freno de mano. Para hacer funcionar el freno de mano hay que ensamblar elementos adicionales de sub-ensamble, uno de ellos se le conoce por el nombre de actuador, el cual está compuesto por varios elementos, como son: el ramp, 9 la jaula, tres balines, el shaft y un resorte que junto con los demás elementos ya ensamblados aplican una preactuación sobre el freno de disco para contraer las balatas y de esta forma mantener el automóvil con el freno de mano, es en el ensamble de este dispositivo donde interviene la máquina de sub-ensamble de actuador, donde se enfocará este proyecto, principalmente en la fabricación del tablero de control eléctrico y a la programación del mismo, incluyendo sistemas de seguridad para el operador y dispositivos de control como servomotores, electro neumático industrial y programación. 10 CAPÍTULO II – ANTECEDENTES. Debido al incremento de la demanda por parte del cliente Volkswagen para ensamblar 96,960 piezas del modelo PQ 35 para el mes de Mayo del 2013, para los modelos: Jetta 2013, Bora 2013 y el Beatle 2013; y analizando la producción real existente con un promedio mensual de 84,480 piezas trabajando las 24 horas 6 días de la semana, la empresa TRW se ha visto en la necesidad de construir la línea de ensamble DI12 que fabricará frenos de disco con el dispositivo de freno de mano, ya que desde hoy la empresa tiene la necesidad de pagar gastos extraordinarios de fletes enviando el producto hacia la planta ensambladora que se encuentra en el estado de Puebla. Al no cubrir con dicha demanda del cliente mes con mes, ha detonado la búsqueda de soluciones a este problema, por el momento, lo más viable hasta ahora es la construcción de una nueva línea de producción, que conceda satisfacer la demanda de producto, además que permitirá a la empresa estar preparada para posteriores incrementos de demanda que han sido anunciados por el cliente. Al construir la línea DI12 se podrá cubrir con la demanda de piezas por parte del cliente, es por ello que existirá demanda de elementos de subensamble “actuador”, y es por ello que nace la necesidad de construir una nueva máquina que proporcione dicho elemento. 11 CAPÍTULO III – JUSTIFICACIÓN. Satisfacer la demanda de 96,960 piezas exigidas por el cliente Volkswagen, para el mes de Mayo del 2013 teniendo como beneficio la reducción de gastos por parte de TRW como lo son los costos extras de fletes, debido a retardos en la producción. Desarrollar mejora en los procesos existentes, donde se desea implementar sistemas de seguridad, utilizando la automatización; esto con el fin de garantizar la seguridad e integridad del operador. 12 CAPÍTULO IV – OBJETIVOS. Construir el tablero eléctrico y programar una máquina de ensamble de actuador al 100% para el mes de Mayo del 2013. Satisfacer al 100% la demanda del cliente Volkswagen, que se exige para el mes de Mayo del 2013. 13 CAPÍTULO V – ALCANCE. El proyecto se enfocó en la construcción eléctrica de una máquina de subensamble de actuador, además de la programación y puesta en marcha de sistemas de seguridad; esto se llevó a cabo en el área de ensamble de IPB’S, con el fin de abastecer la demanda de frenos de disco con freno de mano integrado de la marca Volkswagen. 14 CAPÍTULO VI– FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. VI.I Descripción del PLC. Como primer punto se representa gráficamente un Controlador Lógico Programable (PLC) en la figura 6.1. Figura 6.1: Representación PLC. Un autómata programable industrial (API) o controlador lógico programable (PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 15 Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico interno, actuando sobre los actuadores de la instalación. De acuerdo con la definición de la Asociación "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) un controlador programable es: "Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1 5 VDC, 4 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”. Figura 6.2: Diagrama de flujo del PLC. 16 La función proceso que realiza el PLC comienza obteniendo datos por medio de las entradas para posteriormente procesarla por medio del programa anteriormente cargado y realizar una actividad por medio de las salidas como lo muestra el diagrama de flujo de la figura 6.2. Constitución del PLC. Un autómata programable propiamente dicho está constituido por: Un dispositivo de alimentación: que proporciona la transformación de la energía eléctrica suministrada por la red de alimentación en las tensiones continuas exigidas por los componentes electrónicos. Una tarjeta procesadora: es el cerebro del autómata programable que interpreta las instrucciones que constituyen el programa grabado en la memoria y deduce las operaciones a realizar. Una tarjeta de memoria: contiene los componentes electrónicos que permiten memorizar el programa, los datos (señales de entrada) y los accionadores (señales de salida).1 disponible en: 1 http://www.industriaynegocios.cl/Academicos/AlexanderBorger/Docts%20Docencia/Seminario%20de%20Aut/trabaj os/trabajos%202002/PLC/plc.htm 17 VI.II LVDT El transformador diferencial variable lineal es un dispositivo de censado de posición que provee un voltaje de salida de CA proporcional al desplazamiento de su núcleo que pasa a través de sus arrolamientos. Los LVDTs proveen una salida lineal para pequeños desplazamientos mientras el núcleo permanezca dentro del bobinado primario. La distancia exacta es función de la geometría del LVDT, a continuación se muestra la representación interna de un LVDT en la Figura 6.3. Figura 6.3 Representación interna de un LVDT. Un LVDT es muy similar a un transformador, el cual consta de un bobinado primario, bobinado secundario y un núcleo magnético. Una corriente alterna, conocida como la señal portadora se aplica en el bobinado primario. Dicha corriente alterna, en el bobinado primario produce un campo magnético variable alrededor del núcleo este campo magnético induce un voltaje alterno en el bobinado secundario que está en la proximidad del 18 núcleo. Como en cualquier transformador, el voltaje es la señal inducida en el bobinado secundario es una relación lineal del número de espiras. Como el núcleo se desplaza, el número de espiras expuestas en el bobinado secundario cambia en forma lineal. Por lo tanto la amplitud de la señal inducida cambiará también linealmente con el desplazamiento. El demulador sensible a la fase es un conversor AC/DC que produce una tensión DC (típicamente entre 0 y 10 volts) proporcional a la magnitud de la salida del LVDT y sensible a la fase de la señal de salida relativa a la señal (portadora) de entrada. En la figura 6.4 se puede apreciar la posición del núcleo en los embobinados.2 Figura 6.4 ubicación del núcleo en los embobinados. 2 http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 19 VII.III ROBOCYLINDER. Son equipos destinados a la sustitución de los dispositivos neumáticos. Fabricados por la casa japonesa IAI, quien propone una enorme diversidad de modelos de actuadores electromecánicos (más de 3.000 referencias) de amplia utilización en la industria, estos elementos permiten de una forma extremadamente sencilla mover un tope, una altura, profundidad, etc. permitiendo de esta forma realizar todos los ajustes de una máquina de forma automática, sin manivelas manuales, sin reglas, encóders ni dispositivos de medición o lectura. Cambios de modelo, ajustes en ciclo o hasta movimientos de interpolación son ahora tan fáciles de realizar como la instalación de un cilindro o una electroválvula. Tanto el usuario final sin especiales conocimientos de ejes o ‘Motion’, como el fabricante o instalador de máquinas pueden a partir de este momento, instalar y poner en marcha el ajuste automático de altura de una recercadora o perfiladora, en menos de una hora. Sin ajuste de parámetros, sin cableados, sin finales de carrera: los nuevos Robocylinder permiten realizar movimientos desde 5 milímetros a 3 metros, con precisiones mejores de 0,1 milímetros, velocidades de hasta 3 metros por segundo y fuerzas ajustables de hasta 2 toneladas. Todo ello con una garantía de funcionamiento mínima 20 de 5 millones de metros sin mantenimiento. Los robocylinder son como se muestran en la figura 6.5. 3 Figura 6.5: Robocylinder. VI.IV VÁLVULAS NEUMÁTICAS. Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal del aire a presión. Este aire es recibido directamente después de su generación o desde un dispositivo de almacenamiento. Las válvulas dirigen, distribuyen o pueden bloquear el paso del aire para accionar los elementos de trabajo (los actuadores). 3 Manual de Robo Cylinder Belt Type RCP2-BA6/BA7, RC Robo Cylinder 21 Cuando se habla de la función de la válvula se refiere a la variedad de posiciones de la válvula. Generalmente encontramos de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. El primer número es el número de vías (entradas, salidas y descargas). El segundo valor es el número de posiciones que tiene las válvulas. Las válvulas de control se catalogan por el número de puertos en su cuerpo y por el número de posiciones que tienen fijas. Ejemplo: Una válvula 5/3 indica 5 puertos o conexiones en el cuerpo de la válvula y 3, que puede tener tres posiciones estables mediante sus actuadores. Los puertos pueden ser de diferentes diámetros, que van relacionados con la cantidad de aire que pueden dejar pasar. A mayor diámetro, pasa más volumen de aire comprimido. Específicamente, el dato de Cv o Qn de la válvula indica cuantitativamente la cantidad de aire que puede pasar con una pérdida de presión unitaria. Qn es el caudal nominal normal y se entiende como el caudal de aire libre o normal en litros/min que atraviesa la válvula con una presión de entrada de 6 22 bar (7 bar absolutos) y una pérdida de carga de 1 bar a una temperatura de 20 °C. Cv textualmente quiere decir coeficiente de velocidad y, por definición es el caudal de agua a 15.5 °C en galones por minuto que pasa a través de la válvula, cuando la caída de presión en la misma es de 1 psi. El factor de conversión entre ambos es de 1000 l/min (Qn) = 1.016 gal/min (Cv). Las válvulas pueden ser actuadas mediante aire, electricidad y mecánicamente. A las primeras se les denomina "piloteadas", por emplear válvulas piloto de aire. La representación esquemática de las válvulas es como sigue: Las posiciones de las válvulas se representan por medio de cuadros. La cantidad de cuadros indica la cantidad de posiciones. Las líneas representan tuberías o conductos, las flechas el sentido de la circulación del fluido. Las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante líneas transversales. Las conexiones de entrada y salida se representan mediante trazos unidos a la casilla que esquematiza la posición inicial. Las conexiones de las válvulas se identifican por medio de letras mayúsculas. 23 1. Conductos de trabajo A, B, C. 2. Entrada de presión P. 3. Salida o escape R, S, T. 4. Tuberías de pilotaje E, Y, X. 4 VI.V POINT I/O 1734: A continuación se muestra un módulo de POINT I/O, véase la figura 6.6. Figura 6.6 Imagen de un módulo de POINT I/O 4 http://www.airlinehyd.com/Webpages/Pneumatics/Manufacturers/SMC.aspx#Valves 24 Es una familia de módulos de E / S de los módulos que son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad y bajo costo de propiedad son fundamentales para el éxito del diseño del sistema de control y operación. Como elemento clave de la Arquitectura Integrada de Rockwell Automation, sus diagnósticos integrales y funciones configurables permiten que el producto sea fácilmente aplicado a cualquier sistema de automatización y reducir los costos de ingeniería a través de la estandarización. Se puede utilizar en paneles de dispositivos remotos, paneles de control local, y se puede acceder desde muchos lugares, incluyendo Internet. Beneficios: • Backplane de E / S utiliza extremadamente rápida de cambio de estado (COS) conexiones para maximizar el rendimiento (sondeo disponible en el modo de configuración). • Montaje del módulo se monta horizontalmente o verticalmente (no requiere reducción de potencia) para satisfacer sus necesidades. • El diseño compacto permite que encaje en el espacio de panel limitado. • Sustitución de dispositivos Automático (ADR) permite a los OEM para 25 agregar características de la máquina y los módulos E / S sin realizar cambios en el software de control de la máquina. • Extracción e inserción con la alimentación (RIUP) permite reemplazar un módulo mientras el resto del sistema en funcionamiento. • Los componentes modulares se instalan fácilmente deslizando juntos, se separan fácilmente para su mantenimiento y resolución de problemas. No se necesitan herramientas. • Sistema de cableado extraíble para la puesta en marcha del sistema económico. • Soluciones de red eficiente con múltiples interfaces DeviceNet, ControlNet, EtherNet / IP y PROFIBUS DP adaptadores de comunicación.5 5 http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/104830/2416241/104832/ 26 CAPÍTULO VII – PLAN DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODO planeado 1. Realizar diagramas Eléctricos Ing. J. Luis Mota realizado planeado 2. Elaborar lista de Materiales Ing. J. Luis Mota realizado planeado 3. Reunir Material y Herramientas Jorge Olvera realizado planeado 4. Instalar elementos en tablero Jorge Olvera realizado planeado 5. Cablear la parte de control 24 vdc J. Yocimar realizado planeado 6. Cablear parte de potencia 120 vac J. Yocimar realizado planeado 7. Conectar entradas y salidas de PLC a bloques Jorge Olvera realizado planeado 8. Conectar DRIVER PARKER Jorge Olvera realizado planeado 9. Conectar DRIVER IAI J. Yocimar realizado planeado 10. Conectar módulos de electroválvulas J. Yocimar realizado planeado 11. Conectar telesis TMC 470 Jorge Olvera realizado 27 ENERO 2 3 4 FEBRERO 1 2 3 4 MARZO 1 2 3 4 ABRIL 1 2 3 4 ENERO ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODO 2 3 planeado 12. Conectar LVDT J. Yocimar realizado planeado 13. Terminar el cableado Eléctrico del tablero Jorge Olvera realizado planeado 14. Programar Máquina Jaime H. realizado planeado 15. Energizar Máquina Jorge Olvera realizado planeado 16. Prueba del funcionamiento J. Yocimar realizado planeado 17. Poner en marcha J. Y. O. realizado 28 FEBRERO 4 1 2 3 MARZO 4 1 2 3 ABRIL 4 1 2 3 4 CAPÍTULO VIII– RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. Recursos Materiales: 1. 1 Fuente de alimentación de 24 VDC, Balluff BAE0002 2. 4 Porta fusibles Allen Bradley 1492-FB1C30 3. 10 Porta fusibles 24 VDC 4. 35 Clemas 5. 1 Multicontacto 120 VAC 6. 1 PLC Compact Logix L32E Allen Bradley 7. 1 Swich Ethernet 8. 1 Point I/0 17-34-AENT 9. 1 Relevador de paro de emergencia MBR127TP 10. 1 Relevador de cortinas de seguridad KELLENCE 11. 1 Transductor LVDT DR7AC 12. 1 Drive parker COMPAX 3 13. 1 Drive IAI RCP2-BA7-I-42PB-54-900-PI14. 1 Telesis TMC 470 15. Tablero eléctrico Herramientas: 1. Pinzas de corte 2. Desarmador clemero 1/8 in 3. Laves allen 29 4. Taladro DEWALT 5. Cinta de aislar Recursos Humanos: 1. 1 contratista Eléctrico 2. 1 contratista Programador 3. 1 electromecánico 30 CAPÍTULO IX- DESARROLLO DEL PROYECTO Introducción. TRW es una empresa metal mecánica del sector automotriz, que se encuentra ubicada en la ciudad de Querétaro, donde se fabrican válvulas, cilindro, booster, frenos de tambor, frenos de disco y frenos de disco con freno de mano incluido; dentro del área donde se ensamblan los frenos de disco con freno de mano donde se encuentra una gran necesidad, que es satisfacer la demanda de freno del modelo PQ35; ya que actualmente las líneas de ensamble que trabajan para fabricar este modelo no son capaces de satisfacer la demanda de producto para el mes de Mayo del 2013, entonces se analizaron soluciones a este problema, y al final se encontró la solución más viable: la construcción de una nueva línea de ensamble y esta línea a su vez requerirá un sub-ensamble (actuador) que integra el freno de mano, por lo tanto se decidió construir una nueva máquina de sub-ensamble de actuador. A continuación se detallará la construcción eléctrica y programación de la nueva máquina. Actividad 1 Realizar diagramas Eléctricos Se llevó a cabo la elaboración de los diagramas eléctricos utilizando el software E-PLAN, estos fueron revisados y validados por el departamento de 31 manufactura de TRW en la segunda semana del mes de Enero del 2013. Cabe mencionar que un diagrama eléctrico es una guía que se utiliza para realizar las conexiones eléctricas de una máquina, sin un diagrama eléctrico simplemente no hubiera sido posible la construcción eléctrica ni programación de la máquina de ensamble de actuador. Actividad 2 Elaborar lista de Materiales Se realizó un listado de las herramientas y los materiales que fueron necesarios para la construcción de la máquina de actuador entre ello: los elementos de control como, el PLC CompactLogix, electroválvulas, sensores analógicos y digitales, Drivers para servomotores. Actividad 3 Reunir Material y Herramientas Se adquirió el material eléctrico, electrónico y las herramientas, además de que se seleccionó el tablero eléctrico que se utilizó para montar los elementos del control eléctrico, ver imagen 9.1 muestra el tablero utilizado para el ensamble y cableado de los elementos eléctricos. 32 Imagen 9.1 Tablero de control eléctrico para la máquina de actuador 2013. Actividad 4 Instalar elementos en tablero Fue la instalación de los elementos eléctricos y electrónicos dentro del tablero de control, esta actividad fue realizada por el Ing. Jorge Olvera, para diseñar la localización de cada elemento se tuvo que realizar un lay out, primeramente se comenzó por montar los segmentos del riel din, para posteriormente ir ensamblando cada elemento y también las clemas, las cuales 33 fueron estándar de color gris, rojas y azules que se utilizan para la alimentación a 24 VDC. Ver imagen 9.2 donde se muestra la estructura que se ha adoptado para la distribución de los elementos. Imagen 9.2 distribución de los elementos eléctricos 34 Actividad 5 Cablear la parte de control 24 vdc Elaborar la conexión de la parte de control a 24 VDC, que comienzo desde la energización de la fuente de poder a 120 VAC y en la salida de la fuente salen 24 VDC, que posteriormente parten hacia los porta fusibles que servirán como una protección para los elementos Electrónicos que en este caso son: el swich Ethernet, los transductores de LVDT, relevadores de paro de emergencia etc.; ver imágenes 9.3, 9.4 Imagen 9.3 fuente de alimentación a 24 VDC 35 Imagen 9.4 Porta fusibles de protección a 24 VDC. Actividad 6 Cablear parte de potencia 120 vac Esta actividad se llevó a cabo el cableado de la parte de 120 VAC, se comenzó por energizar los porta fusibles que protegen los equipos en caso de un corto circuito; se energiza solo una línea y el neutro para obtener 120 VAC que energizan el Drive Parker Compax 3, el ventilador del tablero eléctrico, la fuente del PLC Allen Bradley, también se energizaron los contactos eléctricos externos que lleva el tablero eléctrico, esto principalmente para conectar 36 equipos externos a la máquina, principalmente computadoras de monitoreo de proceso.6 Actividad 8 Conexión de Drive Parker Compax 3. Se cablean las entradas y salidas del Drive Parker Compax 3, siguiendo las instrucciones que se encuentran en el diagrama eléctrico de la máquina. Se comienza por cablear la terminal X12, donde utilizamos 3 entradas y 3 salidas con su respectiva alimentación a 24 VDC y aterrizando toda la terminal a tierra, posteriormente se procedió a cablear la terminal X22, donde solo se utilizaron 2 entradas al PLC y 3 salidas; la configuración del cableado antes mencionado se establece principalmente para controlar los movimientos del servomotor que la máquina realiza una prueba de preactuación, que sirve para cerciorarse que la pieza de actuador ya ensamblada tenga movilidad, y que por el contrario si el actuador no tiene ningún movimiento al ser preactuado, ocasioné que el freno no sirva en la parte del freno de estacionamiento. En la figura 10.5 se puede apreciar el cableado del Drive Parker. 6 Manual de controladores compactlogix, (2010). Allen-Bradley 37 Imagen 9.5 cableado del Drive Parker. Actividad 9. Cableado del Drive IAI Se comienza por energizar el drive a 24 VDC, pero no directamente de la fuente de alimentación, sino que la señal de +24 VDC, viene de la salida del 38 relevador de las cortinas de seguridad de la marca Kellence; este tipo de configuración se eligió con el objetivo de seguridad, ya que el robocylinder solamente estará energizado mientras las cortinas de seguridad de la máquina estén sin interrupción, y cuando el operador meta la mano a la máquina el robocylinder se pausará en la posición que este se encuentre. Posteriormente se han conectado las entradas y salidas del Drive hacia el PLC, con el fin de que el controlador pueda dominar las tareas que le han sido programadas a realizar al robocylinder; para realizar toda las conexiones eléctricas se ha utilizado el diagrama eléctrico. En la imagen 10.6 se puede apreciar la imagen del Drive IAI que se ha utilizado para controlar los movimientos del robocylinder. 39 Imagen 9.6 Drive IAI Actividad 10 Conexión de bloques de electroválvulas La conexión de las electroválvulas ha sido sencillo, ya que solo se direccionaron a las salidas del PLC, cada válvula sirve para activar los cilindros neumáticos, que están presentes en la máquina; ya que cuando el PLC manda una señal eléctrica esta a su vez manda hacer el cambio de posición de la válvula y esta domina ya sea el avance o el retroceso de un cilindro neumático 40 a continuación se muestran las electroválvulas de la máquina de actuador en la imagen 9.7.7 Imagen 9.7 Bloques de electroválvulas Actividad 11 Conexión del Telesis TMC470 Otra conexión de los equipos electromecánicos ha sido la conexión del Telesis TMC470, la cual fue efectuada por el señor Jorge Olvera, lo más crítico de esta actividad ha sido la fabricación de los conectores eléctricos, para esto se siguió la configuración que se encuentra en el diagrama eléctrico, se han 7 Guillén Salvador, (1999). Introducción a la Neumática. México: Alfaomega 41 fabricado conectores DB8, DB26. A continuación se muestra en la imagen 10.8 un Telesis TMC470 Imagen 9.8 Conectores fabricados para el telesis TMC470 Actividad 12 Conexión del LVDT Se han utilizado 2 LVDT’s 702 GT2500 que miden alturas en los actuadores, cada LVDT consta de 4 cables: azul, café, blanco y negro; los dos primeros sirven para la energización del LVDT y los otros dos cables se conectan a un transductor DR7AC, que procesa la información obtenida, para posteriormente enviarla a una entrada analógica al PLC. Cabe mencionar que cada transductor debe de ir alimentado a 24 VDC. 42 Actividad 13 Termino de cableado La última actividad en la parte eléctrica ha sido terminar con el cableado del tablero de control eléctrico, en esta parte se han conectado principalmente indicadores de la máquina, como lámparas, botones de reset, etc. A continuación se puede ver en la imagen 10.9 y 11 como ha quedado el tablero de control ya terminado. Imagen 9.9 Entradas y salidas del PLC 43 Actividad 14 Programación de la máquina Una de las últimas actividades en el desarrollo del proyecto fue la programación de la máquina, para ello el jefe del proyecto contrató una programador externo a la empresa; ya que por causas de tiempo no se permitían retrasos en la entrega de la máquina, cabe mencionar que el Ing. Jaime fue la persona elegida para desarrollar toda la programación de la máquina, para ello él tuvo que ajustar el programa de la maquina al mapeo de entradas y salidas, que estaba dado de alta en el diagrama eléctrico. Imagen 10 Tablero de control eléctrico de la máquina de actuador 44 CAPÍTULO X – RESULTADOS OBTENIDOS. El principal objetivo del proyecto ha sido la construcción eléctrica y programación de una máquina de ensamble de actuador para el mes de Mayo del 2013; y los resultados obtenidos han sido muy favorables ya que la construcción de la máquina se ha logrado finalizar antes de que se terminara el mes de Abril del 2013 y ha comenzado a producir 50 piezas por hora antes de la fecha planeada. Otro objetivo muy importante por el cual se ha decidido construir una nueva máquina de ensamble de actuador fue satisfacer al 100% la demanda de producto de la ensambladora de autos de la marca Volkswagen para el mes de Mayo del 2013 y los resultados obtenidos hasta el día de hoy para este objetivo han sido positivos, debido a que la demanda requerida por el cliente es de 96,960 piezas y se ha analizado la capacidad de producción y ahora con la nueva máquina es de 101,640 piezas mensuales. A continuación se explica de una forma detallada el cálculo y análisis de los resultados del segundo objetivo, primeramente se analiza la requisición del cliente, ver imagen 10.1. 45 Imagen 10.1 requisición de producto del cliente 46 Cálculo de la demanda requerida para el mes de Mayo del 2013 Como se ve en la imagen 10.1 en la quinta columna existe una demanda de 48,480 piezas del modelo PQ 35 derecho, entonces se puede deducir que habrá la misma demanda para el modelo PQ 35 izquierdo. 48,480*2=96,960 piezas la demanda total del cliente para el mes de Mayo del 2013 será de 96,960 piezas. La empresa actualmente produce en promedio 80 piezas por hora y como tiene 2 líneas trabajando, un promedio de 22 horas diarias 6 días a la semana entonces tiene una capacidad de: 80*2*22*24=84,480 piezas. Analizando hoy la capacidad de la empresa nos arroja 101,640 debido a que si una línea produce 80 piezas por hora, otra 80 piezas por hora y la nueva línea solo alcanza 50 piezas por hora, ya que se está capacitando nuevos operadores si promediamos la producción por hora es de 70 piezas por hora y trabajando las tres líneas nos arroja 70*3=210 por 22 horas diarias por 5.5 días semanales entonces tenemos una capacidad de 101,640 piezas. 47 CAPITULO XI-ANÁLISIS DE RIESGOS. Existen algunas limitaciones que pueden impedir alcanzar los objetivos planteados, una de ellas es el tiempo; ya que puede haber retardos en la entrega del material que se necesita en la construcción del tablero eléctrico. Otra gran causa que podría impedir el logro del proyecto sería, que por falta de recursos económicos por parte de la empresa se quedara inconclusa la realización del proyecto. 48 CAPÍTULO XII – CONCLUSIONES. En conclusión, el desarrollo del proyecto de estadía en el que tuve la oportunidad de realizar en la empresa TRW Frenos y Mecanismos, me ha sido de mucha ayuda para mi desarrollo profesional en el área industrial, ya que me ha permitido aplicar mis conocimientos que obtuve en mi trayecto escolar, principalmente en el ámbito del control eléctrico y la automatización, la experiencia más importante de estar este periodo en una industria de talla mundial, ha sido el conocimiento que he obtenido al enfrentarme a los problemas reales del trabajo industrial y el tener que dar solución a los mismos, además del conocimiento que me han impartido algunos colegas de trabajo. Por otro lado me he percatado de que la inversión en el desarrollo de nuevos proyectos, es una de las salidas más viables para cualquier institución, por lo tanto es por ello que recomiendo invertir en el desarrollo de máquinas nuevas, y para nosotros ya sea estudiantes, practicantes o empleados el innovar siempre y explotar la nueva tecnología que surge día con día es un factor clave en la industria hoy en día. 49 CAPÍTULO XIII – RECOMENDACIONES. En base a los resultados obtenidos del proyecto, cabe mencionar que han sido muy favorables ya que se ha cubierto la demanda del producto a más de un 100%, es recomendable para la empresa TRW Frenos y Mecanismos, invertir recursos materiales y humanos, así como en el desarrollo de nuevos proyectos y nuevas máquinas, ya que la demanda de partes para este ramo automovilístico está en aumento y la empresa debe de contar una cantidad suficiente de máquinas para hacer frente a la demanda y satisfacer las necesidades del cliente, que en este caso son las armadoras de autos de marcas internacionales. En lo personal, una empresa o instituto, tiende más al crecimiento si invierte en el desarrollo de nuevos proyectos, ya que el mundo de la industria está en plena evolución, donde día con día exige un plus en todos los aspectos. 50 CAPÍTULO XIV – REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 1) Controlador Lógico programable Consultado el 25 de Febrero del 2013. Disponible en: http://www.industriaynegocios.cl/Academicos/AlexanderBorger/Docts%20Docen cia/Seminario%20de%20Aut/trabajos/trabajos%202002/PLC/plc.htm 2) LVDT Consultado el 28 de febrero del 2013. Disponible en: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf 3) Manual de Robo Cylinder Belt Type RCP2-BA6/BA7, RC Robo Cylinder 4) www.airlinehyd.com/ Products » Pneumatics » SMC Directional Control Valves, consultado el 22 de Febrero del 2013. Disponible en: http://www.airlinehyd.com/Webpages/Pneumatics/Manufacturers/SMC.as px#Valves 5) www.ab.com Catalogs > Automation Systems Catalog > I/O > In-Cabinet Distributed I/O > 1734 POINT I/O, consultado el 28 de Febrero del 2013. Disponible 51 en: http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/104830/2416241/10 4832/ 6) Manual de controladores compactlogix 2010, Allen-Bradley 7) Guillén Salvador, Grupo Editor, S. A. De C. V. (1999), Introducción a la Neumática, Alfaomega , México, D. F. 52